3號球磨機單風機改造及實踐
球磨機粗粉。細粉普排粉機煉鐵廠噴煤車間制粉系統(tǒng)用傳統(tǒng)的鋼球磨機、二次風機、三級收塵系統(tǒng)。這種操作工藝管線長,收粉系統(tǒng)從細粉分離器、多管分離器到布袋除塵器,控制閥門多、系統(tǒng)阻力損耗大,生產(chǎn)過程中多管分離器為正壓區(qū),經(jīng)常出現(xiàn)下煤不暢、堵塞等故障,影響了正常生產(chǎn),且控制難度較大;使用二次風機制粉還有噸煤電耗居篼不下及熱風溫度高、耗用的高爐煤氣童大等弊端。因此,簡化工藝流程、取消二次風機就不失為一種有益的嘗試。
13號球磨機制粉工藝改造原煤經(jīng)過磨球機碾磨和燃燒爐的熱風烘干,煤粉和熱風依次經(jīng)過粗粉分離器、細粉分離器和排粉機、多管分離器、布袋除塵器、排風機。廢氣通過煙函排人大氣,煤粉經(jīng)過三級收塵系統(tǒng)進人粉煤倉。工藝流程見。
原煤、煙氣布袋煙囪改造前3號球磨機制粉工藝流程1.2簡化工藝流程的原因及播施2.1簡化工藝流程的原因在曰常生產(chǎn)過程中,由于再循環(huán)管道的存在,熱風會在此管路上產(chǎn)生“短路”,如果球磨機堵塞,會產(chǎn)生布袋著火的惡果;工藝管線上有排粉機進、出口蝶閥,循環(huán)風閥門,布袋分離器出、人口蝶閥,操作時因閥門眾多造成系統(tǒng)壓力損失,工況難于調(diào)節(jié);多管分離器為正壓區(qū),經(jīng)常出現(xiàn)下煤不暢、堵塞等故障,影響了正常的收粉功能;排粉機進口蝶閥開度僅為50%,閑置了排粉機的功率。這些因素制約了球磨機臺時產(chǎn)量的提篼。
1.2.2簡化工藝流程的措施改造取消了再循環(huán)管道、多管分離器和排風機,同時取消原來排粉機出口蝶閥,布袋除塵器出、人口蝶閥及循環(huán)風蝶閥;通過管道改造將排粉機人口從細粉分離器出口移至布袋除塵器出口,細粉分離器出口與布袋除塵器人口相連接,使整個系統(tǒng)處于全負壓工作狀態(tài);僅保留功率為220kW的排粉機和排粉機進口蝶閥,保留排粉機進口蝶閥的目的是調(diào)節(jié)系統(tǒng)風量。工藝流程簡化為:球磨機、粗粉分離器、細粉分離器、布袋除塵器、風機。工藝流程見。
1.3設備改型及信號顯示在布袋除塵器下部增設4個星型卸灰閥,并對螺旋輸送機改型,將原來的Ls25改型為Ls315,加快布袋除塵器的輸灰速度,避免工藝改造后布袋除塵器內(nèi)積煤較多,產(chǎn)生煤粉自燃的現(xiàn)象,保持生產(chǎn)工況的正常。
此外在儀表顯示屏上,增設了球磨機、星型卸灰閥、螺旋輸送機、風機、上煤皮帶設備工作狀態(tài)的顯示信號,給操作提供方便。
2改造后的操作實踐經(jīng)過一個月的改造,五月初3號球磨機單風機制粉系統(tǒng)開始調(diào)試,調(diào)試分為空負荷、帶負荷試生產(chǎn)兩個階段。以改造前、后的球磨機進、出口壓差值大致相等為原則進行空負荷調(diào)試,得到風機人口蝶閥開度值、各在線設備壓差值、風機運行電流值之間的相互關系;在此基礎上進行帶負荷試生產(chǎn),試生產(chǎn)以球磨機合格煤粉最大能力為原則,嚴格控制布袋除塵器進口和出口部位的溫度值,通過增強清灰頻率使布袋除塵器進、出口壓值控制在7.85 -11.77kPa的范圍內(nèi),帶負荷試生產(chǎn)過程比較順利。從整個系統(tǒng)的壓力損失來分析:改造前系統(tǒng)壓力損失為105.91kPa;改造后的壓力損失僅為83.36kPa,球磨機入口所需滿足生產(chǎn)的熱風溫度由原來的370~400下降為250 ~290T,改造后所需的高爐煤氣消耗量僅為改造前高爐煤氣消耗量的2/3.系統(tǒng)壓力損失、篼爐煤氣消耗量明顯減少了,達到了改造的目的。不難看出:改造后系統(tǒng)的能耗將伴隨著阻力的減少而降低;因用于調(diào)節(jié)系統(tǒng)工藝參數(shù)的蝶閥僅為一只,也使得制粉操作變得相對容易些。
2.1改造后的制粉操作及分析2.1.1改造后的制粉操作確認各設備處于完好狀態(tài),關閉風機進口蝶閥,啟動除塵設備和風機,待風機運行正常后,將風機入口蝶閥的閥位調(diào)整為50通知燃燒爐燒爐,待燃燒爐溫度達到650時啟動球磨機;通知燃燒爐送風,開熱風閥,關冷風閥。當球磨機出口溫度逐漸升至80T左右時,啟動振動給料器向球磨機供煤,供煤量由小到大,調(diào)整到保持球磨機出口溫度(一般情況下,煙煤或褐煤的出口溫度控制在50~60,無煙煤的出口溫度控制在70 -85)規(guī)定范圍為原則。在操作過程中,要按保持球磨機最大出力的原則進行調(diào)節(jié),并保證獲得水分含量<1.%、煤粉細度。0088mm占65 %-90%的合格煤粉。2.1.2操作分析在生產(chǎn)過程中,制粉操作的主要生產(chǎn)數(shù)據(jù)見表1.表1制粉操作的主要生產(chǎn)數(shù)據(jù)壓力八Pa電流/A開度/%粗粉細粉布袋布袋風機球磨M口入口入口入口出口人口機蝶閥從表1可知:球磨機電流與改造前基本―致,風機電流比改造前降低了2A,說明當時的生產(chǎn)狀況屬于正常,生產(chǎn)出的合格煤粉占82%;之后逐步將風機人口蝶閥的閥位調(diào)整到70%,當時的主要生產(chǎn)數(shù)據(jù)見表2.表2閥位調(diào)整后的主要生產(chǎn)數(shù)據(jù)壓力/kPa電流/A開度/粗粉細粉布袋布袋風機風機入口入口入口入口出口入口機堞閥從表2和表1的對比可以看出:風機電流下降了2A,也就是說改造前、后的電流相差4A.這個數(shù)據(jù)的變化說明改造后系統(tǒng)的阻力損失降低后,整個系統(tǒng)的動力消耗有了明顯的降低。當時生產(chǎn)數(shù)據(jù)、各檢測點壓力在正常范圍波動,穩(wěn)定在表2所示的范圍。說明系統(tǒng)的磨合比較好,生產(chǎn)達到正常狀態(tài)。
整個過程用了一個多星期,球磨機臺時產(chǎn)量就達到了19多t(3號球磨機的銘牌產(chǎn)量是16t/h),合格煤粉(粒度在200網(wǎng)目的)長期保持在73%左右。
2.2改造效果分析簡化工藝流程后,系統(tǒng)管線縮短,包括取消多管分離器、減少控制閥門,降低了制粉系統(tǒng)阻力,減少了系統(tǒng)的動力消耗,系統(tǒng)的通風量增加,達到46500m3/h,較大地發(fā)揮球磨機的生產(chǎn)能力,球磨機臺時產(chǎn)量達到19多t.改造后的單風機生產(chǎn)工藝操作得到簡化,操作時只需調(diào)節(jié)風機人口蝶閥就可達到調(diào)節(jié)系統(tǒng)風量及生產(chǎn)工況的目的,避免了改造前閥門多、難以調(diào)節(jié)的不足。
取消二次風機后,不僅減少了一臺功率為55kW的風機,且在線生產(chǎn)的風機電流與二次風機生產(chǎn)時該風機的電流相比,電流降低了4A.單風機生產(chǎn)工藝取得了節(jié)電、降低噸煤電耗的效果。表3是2002年1~11月的噸煤電耗統(tǒng)計數(shù)據(jù)。單風機投用前,噸煤電耗基本上在50kWh左右,5月份單風機開始生產(chǎn),電耗就開始降低,截止到11月份平均電耗降至45.lkWh.年節(jié)約生產(chǎn)成本20萬元。加上節(jié)約的高爐煤氣量的經(jīng)濟價值,預計年內(nèi)可收回改造的投資費用。
由于整個系統(tǒng)是全程負壓制粉,減少了煤粉對外泄漏,職工的勞動量減少,同時改善了生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境,有利于職工的身心健康。
月份單風機生產(chǎn)整個系統(tǒng)通風量篼達46 500m3/h,煙囪風速達25m/s,比改造前風量26000m3/h、風速12.7m/s增大了一倍。隨著風量的增大系統(tǒng)各部位相對壓力也同步增大,使得原有的布袋袋口密封承受不了如此大的壓力。生產(chǎn)四個月后,袋口密封相繼損壞(主要是因為除塵布袋面積小引起),導致布袋除塵箱體串風,影響了制粉生產(chǎn),粉塵排放濃度超標。后來經(jīng)過處理,在布袋袋口上增加了槽鋼壓條,壓住布袋袋口密封,取得了比較好的效果。
3結(jié)語梅山3號球磨機單風機工藝改造后生產(chǎn)穩(wěn)定,球磨機臺時產(chǎn)量能達到19t以上,發(fā)揮了球磨機的生產(chǎn)能力。
單風機生產(chǎn)降低了噸煤電耗且效果明顯。)單風機改造時如果有條件擴大布袋除塵器的布袋面積,取得的效果將會更加明顯。
?。ň庉嫞黑w玲)(上接21頁)煤后,Y值略有下降,焦炭強度也有所下降,耐磨則略有上升。方案三雖然肥煤用了辛置煤15%和山陶煤10%,減少了氣煤的比例,增加了焦煤的比例,Y值為15,粘結(jié)性仍保持適中,焦炭質(zhì)量也較好。
5結(jié)論通過小焦爐試驗和大生產(chǎn)實踐,可以看到在目前的用煤結(jié)構中,用10%~15%的辛置煤替代10 %~15%的棗莊煤,不僅可以降低焦炭的硫分,而且焦炭的質(zhì)量也可以得到改善。經(jīng)過實地考察辛置煤資源豐富,煤質(zhì)穩(wěn)定,運輸有保障,可作為梅山煉焦用煤基地之一。
-
1
除塵風機滾動軸承失效表現(xiàn)
461
18
-
2
離心通風機剛度計算方法
485
18
-
3
風機防磨、防振、防積灰的措...
453
18
-
4 防止和消除風機磨損
419
18
-
5 緊記風機選型事項
436
18
-
6 風機的設計方法及合理選擇風...
1057
18
-
7 設計參數(shù)的選擇與計算
646
18
-
8 風機的變型設計
469
18
-
9 旋轉(zhuǎn)脫流與喘振的關系
526
18
-
10 高壓風機修正計算
482
18
- 19 半裸旋蝸殼 467
- 20 軸流式通風機蝸殼 471
- 21 螺旋形蝸殼 718
- 22 軸向蝸殼 451
- 23 風機系統(tǒng)性能不佳的原因 461
- 24 系統(tǒng)阻力曲線對風機運行的... 650
- 25 內(nèi)蝸殼 441
- 26 圓截面蝸殼 479
- 27 出口消音器 461
- 28 風機技術研究中心 489
周口市通用鼓風機有限公司
地址:河南省周口市川匯區(qū)周西路37號
電話微信同號:13137650060
傳真:0394-8233409
郵箱:930948608@qq.com